拉擠工藝創新又出新成果
近日,九鼎新材拉擠型材車間對供應德國客戶的冷卻塔型材一305空腹板的正常加砂工藝進行了改革創新,這樣在原來型材的表面增加了加強筋,更符合使用要求,這是德國客戶提出要求后拉擠型材車間主動進行的工藝改革。
“客戶就是上帝”這是拉擠型材車間一直遵循的原則。在德國客戶對冷卻塔型材-305空腹板提出改進要求后,車間立即發出了改進研究的動員令,相關技術人員廢寢忘食,積極研究客戶要求改進的技術要求和改進措施,制訂了專項攻關計劃,兵分三路,路試驗空腹板表面不打磨,改用溶劑清洗,再加砂,但由于表面比較滑,砂子根本加不上去,加上去的也很容易掉落;第二路利用噴砂機,試驗型材表面噴砂工藝代替打磨工藝,但由于型材太大,噴砂機小,噴砂速度非常慢,其噴砂后表面效果雖能達到加砂要求,但所需人工并不少于手工打磨;第三路試驗電動工具打磨,電動工具打磨速度略快于手工打磨,但其產生的粉塵多,型材表面不均勻,加強筋容易碰傷,攻關活動一度陷入僵局。
“永不氣餒”,這是拉擠型材車間的優良傳統。面對改進完不成訂單將不能交付、增加加強筋后打磨用工將爆發性增加的’突出問題,車間多次召開專題研討會,組織相關技術、管理人員專題討論改迸的辦法,并邀請公司技術中心的技術人員一起想辦法,大家各抒已見,氣氛熱烈。為什么不在拉擠工藝上想辦法?拉擠生產出來后不需再打磨處理,就能達到加砂工藝要求,豈不是更好?在專題研討會上有人提出了這個大膽的設想。說干就干,車間立即組織全體員工廣泛收集與之相關的信息,在此,車間了解到風電復合材料車間在制作風電葉片過程中,會在其表面增加一層特殊材料的薄膜,等樹脂固化后,再將薄膜撕除,無需再處理即可噴涂。車間立即組織相關人員在拉擠工藝中進行試驗,預成型重新設計制作、安裝調試、拉擠生產,整個過程有條不紊,連夜進行。試制品出來后,去除薄膜,加砂試驗,一氣呵成,24小時后測試石英砂的附著力,其結果:粘結牢固,外觀均勻,完全符合要求,試驗獲得成功!用新的工藝技術生產,速度快、用工省、產品優,訂單終于順利完成。當德國客戶如期到廠驗貨時,看到全部合格的產品,他們豎起了大拇指,連連贊道:九鼎OK!
技術是生產力,哪怕是一個小小的改進,也能帶來巨大的效益!這次拉擠工藝技術創新,不僅滿足了客戶的要求,為訂單的按期交付提供了保障,并且節約了成本,提升了技術,讓車間嘗到了技術創新的甜頭,增進了車間持續改進,不斷創新的信心。










































