玻璃鋼夾砂管頂管施工的頂力分析

摘 要:本文通過介紹玻璃鋼夾砂管頂管頂進過程情況,以圖表形式將頂力變化圖現出來。根據圖表反映的頂力變化趨勢,結合砂性土地質的特性,對施工過程中遇到的問題展開討論,分析原因,并得出解決方法??偨Y了玻璃鋼夾砂管頂管在施工中的一些經驗和方法。
關鍵詞:頂管、玻璃鋼夾砂管、砂性土、頂力

  樂昌市城區污水收集截污提升系統擴建工程,位于富灣電廠(原昌山水電站)西側,土質多為粗砂和砂質粘性土,其中2#~3#井段位于河岸一側,總長度為86m,設計采用管徑1400mm、管長3m的玻璃鋼夾砂管。施工方案采用德國產海瑞克泥水循環頂管設備,頂管施工。本文結合工程實例,針對玻璃鋼夾砂管頂管過程出現一些隋況作出分析和探討。

1 玻璃鋼夾砂管優點

  本段使用的新型管材――玻璃鋼夾砂管,是以樹脂為基體材料,玻璃纖維及其制品為增強材料,石英砂為填充材料而制成的新型復合材料。它以其優異的耐腐蝕性能、水力性特點、輕質高強、輸送流量大、安裝方便、工期短和綜合投資低等優點,成為化工工業及排水工程的佳選擇。相比混凝土管有其不同的特性,在頂管施工中具有以下一些優點:
  (1)比重小、質量輕(重量為同管徑混凝土管道的1/10)、對地基要求低,對吊裝、下管機具要求低,操作方便。
  (2)優良的耐腐蝕性能產品選用耐腐蝕極強的樹脂,使用壽命長。
  (3)外表光滑,減少頂進過程摩擦阻力,土壤的內聚力對玻璃鋼夾砂管道作用??;頂力小,對頂進設備要求低,管道糾偏容易。
  (4)水力學性能優異、節省能耗夾砂玻璃鋼管具有光滑的內表面,磨阻系數小,水力流體特性好。

2 頂進的準備工作

  根據管材軸向抗壓能力,密切關注頂進過程的頂力變化,做好頂進的準備工作。
  (1)頂進重點放在頂力控制上,操作手要細心觀察頂進參數和土質的變化,真實、客觀做好原始記錄。
  (2)注漿工作做到定崗定人,保證注漿效果。為防止注入漿液被泥水循環帶走,注漿從第2節管開始,注漿管排列順序為2、3、5、7、9、11、14、16、18、21,根據具體情況對部分管段進行補漿。
  (3)保護好止水圈膠皮,防止因膠皮破損和外翻導致漏水漏沙及漏漿的情況發生。
  (4)每班在頂進過程中描繪頂力曲線圖,并做好關鍵點的事件記錄。

3 頂進過程頂力曲線圖及階段分析

  根據實際頂力數據,描繪頂力曲線圖。圖中真實反映出每節管頂力的變化情況,將曲線分為九個階段進行敘述,其間結合關鍵點的事件記錄,分析曲線波動的成因,以及各因素之間的內在關系。
3.1?、佟陔A段
  工具頭從工作井出洞時出現個頂力上升高峰,峰值接近50t,此時的摩阻力很小,主要是工具頭通過洞口磚墻和止水旋噴樁時產生的正面阻力。需要注意的是保護止水圈膠皮,刀盤的旋轉和破碎磚塊都有可能將其擠爛。
3.2?、凇?階段
  頂完節管頂力稍許下降,判斷出工具頭已通過旋噴樁位置,正面土壓力減小,工具頭開始進入土體,察看出土情況,基本組成為中砂。由于注漿從頂進第3節管開始(第2節管為注漿管),頂進第2節管時摩阻力逐漸增大,開始注漿后,摩阻力減小,頂力穩定在60t。
3.3 ③~④ 階段
  從圖上看,4―7節管頂力增加了40t,另據頂進數據記錄,工具頭在④ 點的位置比③ 點抬高了15 cm,刀盤電流較大,指針上下擺動明顯,應是土質影響所致,察看出土情況,發現砂土顆粒明顯變大,主要組成為粗砂,且夾雜著部分0.5~1 cm粒徑的礫石。
  分析原因:沙礫質量和體積均有增大,泥水循環不易將其帶出,落下的砂礫不斷在工具頭下方沉積,導致工具頭不斷走高。同時堆積的砂土對管道外壁形成擠壓,造成機身及管壁的摩阻力不斷增大,頂力迅速上升。
  解決方法:對循環水進行濃度處理,在沉淀池中加入一定量的膨潤土,提高泥水濃度,加大水的比重。泥水循環時,砂礫外表被膨潤土絮凝體包裹,泥水循環時砂礫呈懸浮狀態而被帶出。此措施從頂進第七節管開始施行。
3.4 ④~⑤階段
  頂力下降趨勢明顯,在3節管的過程中頂力降了20t,工具頭抬升的趨勢也得到了控制,可見提高泥水濃度的措施得當,有效的避免了頂力和糾偏問題的進一步擴大,但同時也要注意糾偏控制,避免因糾偏過度導致局部受力或管縫漏水現場。
3.5?、荨?階段
  這一階段的曲線變化頻繁。如圖所示,第11~12節管頂力持續上升,達到100t,而此時的循環水濃度已達到砂礫懸浮的標準,注漿量和濃度也符合實際要求,為何頂力仍保持一個較高水平呢?
  分析原因:觀察儀表參數發現,此時的進水壓力0.2MPa,排泥壓力0.15MPa,兩者均高于正常狀態下的數值??紤]到此前排泥泵使用時間較長,葉輪磨損嚴重,泵的抽吸能力有所下降,導致泥水循環不能正常進行。
  解決方法:決定在第13節管開始安裝中繼泵,提高排泥能力,將滯留在前方的砂土帶出,加了中繼泵之后,頂力有所下降。
  但第14節管時頂力又急劇增加,達到峰值的110t,半節管的時間內上升了20t。
  分析原因:第13條管頂完后,退油缸的同時管也跟著后退,止水圈膠皮被管帶出,呈外翻狀態,使得大量潤滑漿液流失,之前形成的漿套被破壞,導致摩阻力增大。
  解決方法:對止水圈膠皮進行處理,將其塞回,但因管壁與前導墻間距很小,復原難度大,停機時間長,導致頂力增長過快。之后對管道及時補漿,頂力逐漸穩定。
3.6?、蕖?階段
  頂力降幅很大,根據現場數據記錄顯示,此時的電流值已穩定在20A左右。判斷應是前方土質發生變化,進而察看出土情況,已有細沙分出,以中砂為主要組成,工具頭正面阻力減小,于是決定換清水用做循環,提高頂進速度。
3.7?、摺?階段
    從圖上看,第18節管頂力上升了20t。
  分析原因:由于土質發生變化,頂速加快,兩臺主頂油泵同時開至大,通過分析頂進記錄,第16、17節管約20分鐘就完成頂進,頂速過快,注漿速度跟不上頂進速速,漿液不能及時填充工具頭超挖部分,管壁被砂層重新包圍,調整注漿壓力后也很難將其穿透,管壁摩阻力迅速增大。
  解決方法:調整頂速,使之與注漿量平衡,同時控制注漿環節的管理,提高注漿效果。具體有以下幾項措施:
  (1)稀釋漿液,提高注漿壓力,直至砂層覆蓋管段被打通,之后再提高漿液濃度。
  (2)提高漿液濃度時,膨潤土和水的比例增至2包/m3(25kg/包),在滲透能力較強的砂層可添加萬用王,提高其絮凝力,減少漿液在砂層中的滲透量。
  (3)要求注漿工作做到全程監控,除漿液的合理滲透損失外,每節管頂進時派專人進管查看注漿情況,跟蹤檢查管道借口,注漿口完是否好,減少人為因素造成的漿液損失。
3.8?、唷?階段
頂力穩定一段時間后開始下降,降至波谷時的60t,表明注漿已達到減阻目的,管壁潤滑較好,管壁與土層之間的漿套已經形成。
3.9?、帷怆A段
  第27節管頂力開始直線上升,曲線變化幅度很大。按測量距離86m計算,第28節管工具頭出洞(工具頭4m),此時正通過旋噴樁和磚墻位置,正面阻力增大,磨磚墻時更是達到了140t,磚墻破碎后,頂力迅速降至100t。由此看來,刀具的完整性在工具頭進出洞時顯得特別重要,所以在開頂前,要對刀具進行全面檢查,修復破損刀片,磨損嚴重的將其替換,保證周邊刀的完整性,確保工具頭進出洞順利。
  從上述9個階段來看,頂力變化體現在以下四個方面:
  (1)因地質情況采取的洞口處理方式,造成對頂力的影響,如洞口磚墻,起止水和加固土體作用的洞口旋噴樁,工具頭在進出洞口時頂力增加值約在40t~60t之間,在圖上表現在①~②和⑨ ~⑩兩個階段。
  (2)因土質變化導致的頂力變化,土質發生變化后,不僅頂進過程的泥水循環受到影響,各種頂進參數也隨之變化,如刀盤電流、工具頭正面土壓力、管道摩阻力等。在圖上主要表現在③~④和⑥~⑦兩個階段。
  (3)注漿環節對頂力影響很大,體現了注漿減阻的重要性,在圖上主要表現在②~③ 、⑤~⑥ 、⑦~⑧ 、⑧~⑨四個階段,
  (4)針對泥水循環不正常采取一定措施,如提高循環水濃度和加中繼泵提高排泥能力,達到了減阻和糾偏目的,在圖上表現在④~⑤ 、⑤~⑥兩個階段。

4 小 結

  頂管施工過程客觀因素的影響主要來自地下土質和地下水等的情況,結合頂進技術水平高低,施工過程的頂力變化也不相同。玻璃夾砂管在不同土質情況下頂進出現的頂力變化,都有其內在原因,這需要現場技術人員及時發現問題,研究分析,結合施工經驗,做出正確判斷,不斷地總結,提高施工技術。