上海石化研發出增產苯和二甲苯新技術
上海石化研究院攻關完成的“甲苯與重質芳烴歧化與烷基轉移成套技術及催化劑”項目,成功地研發了以甲苯、碳九和碳十芳烴為原料生產苯和二甲苯的工藝和催化劑,一舉打破了以往國外大公司在此領域的壟斷局面,并使我國從長期引進歧化成套技術和催化劑一躍成為出口國。
揚子石化公司芳烴歧化裝置年處理量為123萬噸,是目前國內大的苯生產裝置,投產以來一直使用美國UOP公司的TA-3型催化劑,但存在投料溫度高,不能處理高純度芳烴原料等問題。為此,揚子石化與上海石化研究院合作,于1995年次使用上海石化院開發的 ZA-94型催化劑的進行試驗性生產,獲得成功。1997年揚子石化芳烴聯合裝置擴容改造后,他們又聯合推出并使用了HAT-095型催化劑,降低了投料溫度,提高了轉化率和選擇性,有效地提高了原料處理量,增加了苯和二甲苯的產量。2001年,揚子石化芳烴廠根據裝置運行特點,又使用了上海石化研究院開發的更高速和更高轉化率的新型HAT -096型催化劑,測定結果表明,HAT-096型催化劑各項性能指標均達到或優于進口的同類催化劑水平。
目前,甲苯歧化和烷基轉移催化劑已成功應用于齊魯石化、揚子石化等9套芳烴裝置,占國內總處理量的90%。若該催化劑在國內現有的10套芳烴裝置全部實現應用,每年可減少副產碳十芳烴等重質芳烴約20萬噸,增產苯和二甲苯約16萬噸。
揚子石化公司芳烴歧化裝置年處理量為123萬噸,是目前國內大的苯生產裝置,投產以來一直使用美國UOP公司的TA-3型催化劑,但存在投料溫度高,不能處理高純度芳烴原料等問題。為此,揚子石化與上海石化研究院合作,于1995年次使用上海石化院開發的 ZA-94型催化劑的進行試驗性生產,獲得成功。1997年揚子石化芳烴聯合裝置擴容改造后,他們又聯合推出并使用了HAT-095型催化劑,降低了投料溫度,提高了轉化率和選擇性,有效地提高了原料處理量,增加了苯和二甲苯的產量。2001年,揚子石化芳烴廠根據裝置運行特點,又使用了上海石化研究院開發的更高速和更高轉化率的新型HAT -096型催化劑,測定結果表明,HAT-096型催化劑各項性能指標均達到或優于進口的同類催化劑水平。
目前,甲苯歧化和烷基轉移催化劑已成功應用于齊魯石化、揚子石化等9套芳烴裝置,占國內總處理量的90%。若該催化劑在國內現有的10套芳烴裝置全部實現應用,每年可減少副產碳十芳烴等重質芳烴約20萬噸,增產苯和二甲苯約16萬噸。










































