提高短切氈機器生產效率的幾點做法

  以前的老式玻璃纖維短切氈機器生產存在一定的缺陷,如下:
(1)膠輥使用48小時左右,膠輥表面就有很深的切痕,膠輥就得取下修復。
(2)當切3毫米、6毫米的產品時,有些纖維就附著在切刀輥上,造成刀片突出的部分變短,使用2一3小時左右就把刀片與刀片之間的間隙填滿,刀片就不能突出,再也切不斷,只好停機打掃。
原因分析及解決辦法
經過對膠輥易損原因的分析,轟現傳動上有些不足。它采用的是電機帶動膠輥,膠輥是主動輪,膠輥再帶動從動輪切刀輥。由于膠輥每轉一轉后,膠輥有一微量讓性,每次都重復切在上次的切痕中,當切痕的深度等于或大于刀尖突出的部分時,就切不斷了。為了不重復切一個位置,采取變化膠輥的直徑,即改變膠輥的周長,使之與刀尖所在直徑形成的周長之間的差不成“3’的整數倍,經過反復試驗,依然無效。后來改變它的結構,電機直接帶動切刀輥,膠輥作從動輪,再調整切刀輥與膠輥之間的壓力,情況大為改觀,不再重復切在上次的切痕之中。
短切機是安裝在2。5米高的平臺上,短切后的纖維是靠短切機下面的圓筒而掉人底部包裝袋內。為了使切刀輥上不附短切的纖維紗,在短切機下部的圓筒上,橫向安裝一臺小型抽風機。開動風機,圓筒內產生負壓,風機產生從上往下的氣流,每當纖維切斷后,由于向下有一股風流,因此,快速落下。風機的風量由安裝其上的閥門控制,只要風機產生的吸力大于纖維附著力,短切纖維就再也不會附著在切刀輥上。在風機人口處,安裝一個振動篩,短切纖維吸附在上受振動而落人底部包裝袋內。
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