玻璃鋼型材拉擠機夾緊機構的研究與改進設計

  1 前言
  玻璃鋼型材具有重量輕、抗拉強度高、耐腐蝕、絕緣性能好等優點。近年來在石油化工、電纜通信、建筑材料等行業得到了日益廣泛的應用。我國對玻璃鋼型材生產技術及應用技術的研究較晚,玻璃鋼型材生產設備大多從國外引進。我們在吸收國外先進技術的基礎上 ,先后設計了3臺玻璃鋼型材拉擠機。本文就拉擠 機夾緊機構的設計和改進加以介紹。
  2 玻璃鋼型材拉擠機簡介
  為了滿足設備結構簡單 、造價低 、維護方便 、工作可靠等設計要求,該機組采用了機械一氣動聯合傳動方 式 。設備組成如圖 1所示。 機組工作時 ,玻璃紗 2在前紗架 1上經排序、導 紗,通過梳理板 3梳理后,在侵膠槽 4內掛上樹脂,再經預成形裝置加熱固化預成形后 ,有兩個牽引小車 6、 7交替將型材從加熱成形裝置 11中連續拉出,后由 鋸小車 8將型材按定 長尺寸切斷 ,成 品進入成品架 9 堆放。
  牽引小車主要由夾緊機構和掛脫鏈機構組成。兩 個小車的交替牽引運動分為同步夾緊牽引階段、單獨夾緊牽引階段和返程階段。小車由一條精密雙排傳動鏈驅動,由掛脫鏈機構實現小車的掛鏈和脫鏈。由夾緊機構實現小車對型材的夾緊。掛脫鏈動作 、夾緊動作和 小車返程動作均由氣缸實現 。
  3 機械增力夾緊機構的設計殛使用中出現的問題
  3 1 機械增力夾l緊機構的設計
  只有當牽引小車上的夾緊機構將型材牢固地夾持 住 ,牽引小車才能將型材從加熱成形裝置中連續拉出。
  為保證型材的質量,型材在拉擠過程 中,不僅要連續運動.而且要具有穩定的運動速度 。這就要求夾緊機構能提供足夠的夾持力,且夾持可靠,以保證牽引小車能把 型材拉出而不打滑。對于p一80 kn型(同時可拉 3根型 材)拉擠機來說 ,每個夾緊機構的夾持力要達 到 30 kn。而安裝輸 出 30 kn推力的大直徑氣缸(直徑為 320 mm),主機結構又不允許 ,因此設計了氣缸控制二級雙 連桿增力機構,如圖 2所示
  若設夾緊時氣缸拉力垂直向下,鉸鏈 1和 3在 同 一水平面上,不計摩擦力,則增力機構的增力比可用下 式求得 :
  3.2 使用中出現的問題
  生產實踐表明 ,該增力機構原理是可行的,結構也基本合理。但卻出現了一些問題。其一,為調節增力比
  二級連桿的固定鉸鏈座采用螺紋調節工作位置,雖然調節方便 ,但是容易造成松動。特別是當增力比調到較
  大值時,由于機構本身的可靠性降低,一旦松動,將造成夾持失效 。設計時雖然考慮到了這個問題,并采取了
  預防措施 ,如使用材料和精密螺紋,并配以鎖緊螺母 ,但由于制造精度較低,有時仍出現松動現象 。生產 過程中需人工及時調整。
  其二,該機構的增力比理論上可以很大,但由于構 件的彈性 ,使得實際增力比不能任意調大。設計時為 增大實際增力比,盡可能地增加了壓桿,壓板等構件的剛度 ,以及加大被夾持型材與夾具的接觸長度,減小型 材變形量 。然而,隨著增力 比的變大 ,它受壓桿等的彈性變形以及型材尺寸精度的影響越大。如型材尺寸稍
  微增大,則增力比明顯下降。被夾持型材的尺寸稍微減 小或機構松動,就會導致夾持失效。因此,拉擠機的夾
  緊機構必須加以改進,以提高夾持可靠性。
  4 氣液增壓缸增力系統的設計
  氣動系統因工作壓力低,所以氣缸輸出力很小。但 通過氣液增壓缸把較低的氣體壓力變成較高的油液壓 力,則可以大大提高氣缸(或稱氣液缸)的輸出力。 由于牽引小車的結構限制 ,小車上所能安裝氣 缸 直徑大為 63 mm。0.4 mpa的氣壓力通過氣液增壓 缸提高到 10 mpa,即將氣液增壓缸的增壓比取為 1: 25,便可滿足夾持力要求。這樣就可設計出氣液增壓缸和氣液增壓缸增力系統 ,如圖 3所示。
  氣液增 壓缸增力系統 ,利用氣液增壓缸 把 0.4 mpa的氣壓力轉變成 10 mpa的液壓力 ,驅動氣液缸, 使氣液缸的輸出力達到 30 kn的夾持力要求。 該系統結構簡單,利用換向閥前面的減壓閥調節 系統壓力 ,便可任意調節夾持力大小,且夾持力一旦設 定后,不受壓板等構件彈性變形以及被夾持型材尺寸 精度的影響,因此夾持安全可靠。
  該系統在設計和使用過程中應注意氣液缸活塞和 缸筒間的密封,避免空氣混入油中。此外還應注意增壓 缸和氣液缸之間所充油液在滿足正常使用要求前提 下,應其有足夠余量,以防止因少量油液外漏而造成的油液不足現象。
  5 結束語
  1)組裝新扎線槍時,需要對其作佳工作狀態實 驗。實驗研究表明影響扎線槍性能的重要是開起扎線槍板機的作用時間,上背壓,進口總氣壓和下壓。根據 實驗結果的分析,得出新組裝扎線槍佳工作狀態(水平)是開槍作用時間較長,上背壓調節螺釘擰緊.進口總氣壓采用高壓和下背壓調節螺釘擰緊。
  2)新扎線槍工作 一段 時間后 ,失效的頻率會增大,并成為舊扎線槍 。實驗表明對115~l線槍只要適當調 節影響其性能的主要因素狀態(水平)就可以降低失效 率到低限度。實驗結果進一步表明,影響其性能的主要因素狀態 (水平)有漂移現象 。
  3)實驗研究找出了一套調整扎線槍佳性能的辦法。這對維護正常生產非常有益,保證其自動線高效 生產有明顯的效果。
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